本文摘要:湛江石化解决原料变化大等艰难,全力优化排产,希望做到大乙烯产量。累计到5月份,两套降解装置生产乙烯总计48.37万吨,同比去年快速增长4.58万吨,增幅约10.46%,创历史*低纪录。 针对装置原料变化影响装置高负荷运营的“瓶颈”因素,湛江石化降解车间采行“倒序排产法”,把全年乙烯产量细化到每月,每月产量细化到每日,每日的产量细化到每小时,每天开会专题工艺分析会员大会,对当天产量展开分析追踪,及时优化调整系统,提升装置负荷。
湛江石化解决原料变化大等艰难,全力优化排产,希望做到大乙烯产量。累计到5月份,两套降解装置生产乙烯总计48.37万吨,同比去年快速增长4.58万吨,增幅约10.46%,创历史*低纪录。 针对装置原料变化影响装置高负荷运营的“瓶颈”因素,湛江石化降解车间采行“倒序排产法”,把全年乙烯产量细化到每月,每月产量细化到每日,每日的产量细化到每小时,每天开会专题工艺分析会员大会,对当天产量展开分析追踪,及时优化调整系统,提升装置负荷。
年初,他们制订了裂解炉标准化检修策略表格,融合往年检修经验,更进一步完备裂解炉检修项目,预测检修中有可能遇上的问题以及应付措施,以免耽搁检修工期。实行检修策略表格以来,裂解炉不曾经常出现过因堵管或非计划停炉检修的情况,为装置高负荷运营奠定了基础。 降解车间严控好各系统工艺参数,根据原料变化及时调整降解深度,避免炉管阻塞,并见缝插针式的实施裂解炉较低氮火嘴改建,使得烧嘴更加环保,自燃更加充份,有效地缩短了裂解炉运营周期。
今年以来,对于装置现场或者节假日根本性作业,降解车间实施领导现场全天候带班制,健现场必要作业环节安全性,班组职工严格执行科通判制度,职工及时发现并处置了2项根本性安全隐患,确保了装置安全性稳定运营。
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